企業典型
為了降低污染排放量,承擔企業節能減排的社會責任,成都的許多企業都將環保、節能放在重要位置上。記者了解到,成都眾多企業,都在環保設施上進行了大力投入,并且隨時都以最嚴格的排污標準進行自我要求。
19日,國電成都金堂發電有限公司的環保設備改造徹底竣工完成。耗資4億余元,這套設備升級后,該企業現已成為西南首家率先實現國家“超低排放”標準的電廠。
而同樣位于金堂的明達玻璃(成都)有限公司,不僅投入數千萬建環保處理系統,還利用生產余熱進行發電,節約能源。
發電廠
金堂電廠提前4年實現國家要求的超低排放標準
19日,國電成都金堂發電有限公司的環保排污裝置改造,徹底竣工完成。這項耗時4年的環保設施改造工程,耗資4.4億元。改造完成后,國家要求2020年前實現的“超低排放”標準,提前4年在該企業得到了實現。
記者20日來到國電成都金堂發電有限公司內,龐大而構造復雜的發電機組占據了幾乎大半的廠區空間,而在龐大的發電裝置中,三組環保系統又占據了極大的空間,令人驚嘆。
記者看到三組環保裝置相鄰建設。左側的脫硝裝置,一端與40多米高的發電機組相連接,一端看上去是約30米高的建筑,其中管道錯雜,機械構造繁復,看起來工程浩大。中間的除塵裝置也有約30米高,外觀如同建筑,但包裹著金屬外層。右側的脫硫裝置是最大的,約有50米高,外觀看起來像巨大的黃色塔樓。
該公司工程師卓煒中告訴記者,建廠時,公司已投入7億余元建設環保裝置。而到了2013年前后,公司又投入4.4億元開始環保裝置的改造升級。目前,改造已經完成,發電廠當前的排污標準二氧化硫不高于35mg/m3;煙塵不高于10mg/m3;氮氧化物不高于50mg/m3,均在“超低排放”標準范圍內。
每日環保數據上傳環保部
實現污染物24小時在線監控
“脫硝、除塵、脫硫就是我們發電過程中主要需要進行的三大項排污處理”,據卓煒中介紹,三項裝置,都是投入大成本采用最為先進的技術。比如脫硝裝置,“采用了2+1催化劑,更換并增高兩層新催化劑,增設了大顆?;覕r截網和輸灰系統,設計脫硝效率>91%,氮氧化物的排放濃度低于50mg/m3,可全面達到超低排放標準?!?/p>
除塵裝置則是“在雙室五電場的基礎上,改為前兩級電除塵加后三級布袋除塵裝置”,除塵器除塵效率可達到大于99.96%。
脫硫裝置的改造應用了“單塔雙循環技術”。這項技術在金堂電廠的應用,不僅脫硫效率大于99.1%,出口的二氧化硫濃度可實現小于35mg/m3,更為國內許多電廠的排污設施改造提供了基礎資料和范本。
“當前,我們所有的污染物排放量,都會隨時上傳至國控企業的監控平臺,每時每刻的排量都已納入從縣一級到市、省,再到環保部的監控之中”,卓煒中表示,改造雖已完成,但公司將繼續做好環保設施維護,嚴控污染物排放,將節能減排作為己任。
明達玻璃
投入兩千多萬建環保設備利用生產余熱發電節能
玻璃制造類企業,也屬于環保重點監控的企業類型。在金堂的一家玻璃生產企業——明達玻璃(成都)有限公司,就進行了大量投入進行排污處理,將污染物排放降到最低。
據明達玻璃(成都)有限公司管理處經理陳永昌介紹,為了將生產污染降到最低,2013年,公司投入2680萬,建設了兩套環保治理系統——煙氣脫硝設備,對制造玻璃產生的煙氣中的主要污染物氮氧化物進行催化、還原為無毒無污染的氮氣和水,同時對煙塵進行電除塵收集、循環利用。設備在2014年7月正式投入運行,主要用于氮氧化物的減排。脫硝系統每年的運行成本將近1000萬元。此后,公司的煙囪里已基本看不到有煙排放?!敖洯h保部門24小時在線監控,煙囪氮氧化物排放量僅不足原來的三分之一,遠低于國家制定的平板玻璃工業大氣污染物的排放標準”。
此外,陳永昌還介紹,公司還在2012年啟動了余熱發電工程。也就是將玻璃窯爐高溫煙氣中的熱量通過余熱發電工程進行轉化,每天的發電量將近10萬度。
前天,原本是脫硝設備的檢修時間,陳永昌稱,為將污染降到最低,公司決定推遲檢修,確保在重污染天氣期間,環保治理系統能夠正常運轉。
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